2022年2月,中金公司按照機構調整的新方案,鎳鐵廠和煉鐵廠進行了合并,初煉爐稱為1號高爐,新項目1680m3高爐為2號高爐,合并后強化了大協同、大溝通、大物流、大成本、大效益,充分發揮協同效應,優化了生產組織,實現共享共贏。
截止3月14日,2022年中金公司煉鐵廠2號高爐累計生鐵產量達35.58萬噸,生鐵合格率100%,休風率0.40%,高爐穩定低耗順行,經濟技術指標燃料比527kg/tfe,焦比(含焦?。?77kg/tfe,煤比150kg/t,各項技術指標處于同級高爐先進水平。
以往在鑄鐵期間,由于鑄鐵能力的限制導致1號高爐需要減風降冶強生產,影響了爐況,從而影響鎳鐵產量。2月17日,在兩座高爐的技術人員的共同努力下,煉鐵廠開展了1號高爐“全風鑄鐵生產”的專項技術攻關。
1號高爐鑄鐵生產時因鐵水通過撇渣器直接進入鑄鐵機流量過大,易燒壞殘渣板。技術人員在現場不斷觀察和嘗試后,采用在鐵水溝設置分流閘,當鐵流量過大時,推開鑄鐵機龍溝上游的分流閘將部分鐵水引流入鐵水罐中,有效控制了鐵流量過大對鑄鐵生產的影響,從而實現了全風鑄鐵生產。
全風作業使1號高爐的鐵水產量穩步提升,同時確保爐缸熱量充沛,操作參數穩定,爐況穩定順行,使得鐵水日均產量提高了100噸,整個生產工序穩定順行。
受春節期間原燃料緊缺、物流緊缺以及雨水天氣的影響,中金公司煉鐵廠職工不斷攻堅克難,依靠集團煉鐵廠的強大技術支撐,2號高爐遵循“以穩為主,穩中求進”指導思想,公司副總經理、煉鐵廠黨支部書記、廠長黃海鋒說:“由于嚴格要求高爐值班工長標準化操作,三班統一,精細優化,開爐達產以來2號高爐保持了長期穩定順行,2月平均日產達到5006t,創該爐的最高紀錄?!?/span>
常常是下了班,值班工長唐超與肖修偉還在討論高爐操作,以及當前生產工作中存在的問題,然后再進行原因分析,共同提建議以及應對措施,解決問題,提高生產效率。
焦炭取樣數據是2號高爐副主任張朗銘每天高度關注的,長長的上料皮帶上經常出現他巡視的身影,他說:“在高爐操作上,必須抓好上料燒結、焦炭篩的篩分工作,減少入爐粉量,透氣性增強了,爐況自然就順了,開爐達產以來沒有發生過懸料現象?!痹擁椆ぷ魇沟媒固康牧6扔辛吮U?,再通過定期校正布料參數,確保布料準確,用好風溫,不斷提高煤氣利用率。
“風溫、爐溫、鐵水溫度都是我們關注的焦點?!敝蛋喙らL曲曉龍指著電腦上的參數說,“目前風溫可以長期穩定在1200℃,噸鐵噴煤達到150kg,各個輔助工序的長期穩定給高爐操作一顆‘定心丸’?!?/span>
“產量上來了,爐前管理還得跟上。炮泥質量穩定對于爐前出鐵和爐內優化都至關重要?!?號高爐爐前大班長陳念運向筆者介紹,中金公司煉鐵廠向防鋼的高爐取經,2號高爐根據鐵口噴濺情況跟換炮泥成分,加強溝料接收管理和過程管控,統一爐前操作,保證鐵口深度足夠穩定,通過開展“減少風口小套燒損”和“快速換小套”技術攻關,風口小套燒損頻次大幅減少,更換小套減少至半小時內。通過鐵口灌漿、調整炮泥配方、制定爐前標準化操作等措施,解決了鐵口噴濺難題,保證了高爐穩定順行。